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笔者曾经参与并部分主导过一个工厂级的工业物联网改造项目。该项目主要是采集相关设备的能耗、电流、功率、当前温度、设定温度、转速、运行时间、运行状态等数据进行处理并终反馈至 MES 系统中。该项目中使用了近 30 台采集型 PLC 来负责采集近 60 台设备的数据。改造的工厂是一家生产涤纶纤维母粒的企业,具有近20 年的历史,其内部使用的设备具有数量多、种类和型号杂、新旧不一等现象,这些都给工业物联网改造带来了不小的挑战。
图 1工业物联网架构产线升级优化
1.感知层改造产线升级优化
该工厂的设备新旧程度不一,种类和型号杂多,除个别几台新设备具有数据采集功能以外, 其余设备均不具备相应的数据采集能力。因此, 在本项目计对该工厂的 57 台设备进行了相应的改造。
对其中的 52台设备加装了台达 DPM- D520I智能电表及 DCT-S211C 型号CT互感器,用来采集相关设备的电流、功率、能耗等数据;针对切粒机设备的移动性质,采用了台达 DVW-W02W2-E2 IEEE802.11a/b/g/n工业无线网络 AP/WDS/Client 网关(无线AP)来负责数据的采集和进行无线通讯;将烘箱、结晶机等设备设备上原有老旧的温控器更换为同体积的台达 DT360RA-0200、DT340RA-0200、DT320RA-0200 等具备通讯功能的温控器;针对挤出机设备的温度数据采集组数多的情况,出于成本考虑,终决定在终端 PLC上扩展台达DVP-04TC-S 温控模块用以采集设备的热电偶数据,原有的温控器不做调整。
所述第二夹持部44包括一滑动安装于所述滑槽4222内的第二固定板442产线升级优化请同时参阅图2,所述安装装置30还包括一产线升级优化用以夹取位于所述拾取装置20上的零 件100的机械手40及一安装于所述机械手40上的第三驱动器38。所述第三驱动器38用 以驱动所述机械手40沿一第三方向C移动。在一实施方式中,所述方向A、第二方向 B、及所述第三方向C两两相互垂直。
[0029] 请同时参阅图3及图4,所述机械手40包括一夹持部42及一第二夹持部44。 所述第二夹持部44能够与所述夹持部42相配合以夹持所述零件100。所述夹持 部42包括一滑动安装于所述基座362上的固定板422、至少一固定于所述固定板 422上的夹片424、及一固定于所述固定板422 -端的挡片426。所述固 定板422上还开设有一用以安装所述第二夹持部44的滑槽4222。产线升级优化
[0030] 所述第二夹持部44包括一滑动安装于所述滑槽4222内的第二固定板442、至少一 固定于所述第二固定板442上的第二夹片444、及一固定于所述第二固定板442上远离所述 挡片426的一端的第二挡片446。所述挡片426及所述第二挡片446用以限制所 述第二夹持部44相对于所述夹持部42移动的范围。
所述夹片424及所述第二夹片444之间时产线升级优化所述第二驱动器364驱动所述基座362沿所述第二方向B向所述工件200移动,所 述驱动件56驱动所述拨动件54在所述滑道522内滑动,而使所述拨片544挤压所述止挡 片206使其发生变形,从而增大所述止挡片206与所述固定片204之间的距离,以方便所述 零件100装入所述工件200上。待所述基座362移动至所述零件100位于所述止挡片206 与所述固定片204之间,且与所述安装轴208相对时,所述第三驱动器38驱动所述机械手 40沿所述第三方向C向所述固定片204方向移动,直至所述零件100的套筒102套设于所 述工件200的安装轴208上,所述零件100组装至所述工件200上。产线升级优化
[0037] 所述驱动件56驱动所述拨动件54在所述滑道522反向滑动至初始位置,所述拨 片544脱离所述止挡片206而使所述止挡片206回复初始状态,所述安装轴208的自由端与 所述止挡片206的距离小于所述套筒102的厚度。所述第二驱动器364驱动所述基座362 沿与所述第二方向B相反的方向移动,所述第三驱动器38驱动所述机械手40反向移动,直 至所述组装设备回复初始位置。